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      去除軋鋼廢水中SS工藝研究

      作者:  來(lái)源:  添加時(shí)間:2013-10-5 11:16:02
      1 前言
         國(guó)內(nèi)軋鋼廠對(duì)軋鋼廢水中懸浮物(SS)的去除常采用三級(jí)處理。在軋制過(guò)程中,軋機(jī)的冷卻水、沖洗水等廢水,匯集在鐵皮溝中流入一次沉淀池(或旋流井),經(jīng)初沉后,由泵打入二次沉淀池(平流池、斜板池或輻射沉淀池)處理,通過(guò)油水分離,再進(jìn)入機(jī)械壓力過(guò)濾器(或高梯度電磁過(guò)濾器)過(guò)濾。其二級(jí)和三級(jí)處理后的泥漿水送往污泥脫水裝置,經(jīng)污泥脫水回收。
          該工藝主要問(wèn)題是:工藝流程長(zhǎng),處理構(gòu)筑物占地面積大,投資費(fèi)用高,污泥含水率高,需污泥脫水裝置脫水,不能連續(xù)作業(yè)。針對(duì)軋鋼廢水中懸浮物主要是氧化鐵皮和鐵屑等磁性顆粒的特點(diǎn),利用永磁分離裝置,使廢水中SS經(jīng)過(guò)磁力分離后得到的污泥含水率低,無(wú)需一整套污泥脫水裝置,便能得到綜合利用。
       
      2 試驗(yàn)裝置、系統(tǒng)和結(jié)果
      2.1試驗(yàn)裝置
      試驗(yàn)裝置為連續(xù)式磁性顆粒去除器。軋鋼廢水由進(jìn)水口進(jìn)入流體通道,廢水中磁性SS被去除器本體內(nèi)Nd-Fe-B永磁塊組合體吸附在面板上,隨磁塊移動(dòng)至頂端分離導(dǎo)向板,由于SS在分離導(dǎo)向板上與磁塊組合體距離的增加,磁力減弱而脫離磁場(chǎng)且經(jīng)噴淋管沖洗后被分離。處理后的廢水由出水口流出。
      2.2試驗(yàn)系統(tǒng)
      在某鋼鐵公司型鋼分廠一次沉淀池的排水口設(shè)置水泵,將含氧化鐵皮和鐵屑的廢水由水泵打入試驗(yàn)系統(tǒng),先進(jìn)入流量箱,隨后進(jìn)入模擬鐵皮溝,模擬鐵皮溝內(nèi)設(shè)置旁通閥,使廢水進(jìn)入連續(xù)式磁性顆粒去除器本體,將廢水中SS分離。通過(guò)測(cè)定各種試驗(yàn)條件下進(jìn)出口廢水中SS的濃度,得出試驗(yàn)工況下SS的捕獲率。
      2.3 試驗(yàn)條件和結(jié)果
      根據(jù)理論分析,磁性懸浮顆粒的最小捕獲粒徑比≥3πμhv/(kHwHnl)。
      式中,μ-液體介質(zhì)的動(dòng)力粘滯系數(shù);
             h-磁通道寬度;
             l-磁通道長(zhǎng)度;
             v-磁通道內(nèi)液體介質(zhì)的流速;
             k-懸浮顆粒的磁化系數(shù);
             Hw-懸浮顆粒所在的外磁場(chǎng)強(qiáng)度;
             Hn-懸浮顆粒內(nèi)部磁場(chǎng)強(qiáng)度。
      由此,進(jìn)行一系列條件試驗(yàn),包括:
          1)改變進(jìn)口廢水中SS濃度與捕獲率關(guān)系試驗(yàn)。由于軋鋼周期試驗(yàn)中進(jìn)口廢水SS濃度在154~6090 mg/L范圍變化,經(jīng)處理后出口SS濃度為68~350 mg/L,平均出口濃度為161 mg/L。當(dāng)進(jìn)口廢水SS濃度>1000 mg/L時(shí),平均捕獲率為96%;當(dāng)進(jìn)口廢水SS濃度為500~1000 mg/L時(shí),平均捕獲率為78%;進(jìn)口廢水SS濃度<500 mg/L時(shí),通過(guò)改變磁通道和處理水量,平均捕獲率達(dá)52%(見(jiàn)表1)。
       
      表1 改變進(jìn)口廢水中SS濃度與捕獲率的關(guān)系試驗(yàn)結(jié)果

       
      進(jìn)口廢水SS濃度(mg/L)
      進(jìn)口廢水SS平均濃度(mg/L)
      出口廢水SS濃度(mg/L)
      出口廢水SS平均濃度(mg/L)
      經(jīng)一級(jí)磁性顆粒去除器處理
      154~6090
      867
      68~350
      161
      經(jīng)二級(jí)磁性顆粒去除器處理
      88~390
      154
      8.4~76.8
      46.2

      2)磁塊組合體移動(dòng)線速度影響試驗(yàn)。
      3)   調(diào)節(jié)流體通道寬度、流量、流速與捕獲率的關(guān)系試驗(yàn)。
          4)噴淋強(qiáng)度對(duì)SS的分離效果試驗(yàn)結(jié)果表明,噴淋強(qiáng)度對(duì)SS的分離效果影響不大,一般在6~8 L/min范圍內(nèi)。
      5)磁塊組合體分布密度影響試驗(yàn)表明,試驗(yàn)表面磁場(chǎng)強(qiáng)度>0.18T,磁性顆粒的捕獲率均較高。
      6)本體抬升角度影響試驗(yàn)表明,抬升角度在35~55。為宜,在一定的流體通道下,流速大、處理水量大,捕獲率會(huì)下降。
      3 軋鋼廢水SS處理新工藝
          在上述半生產(chǎn)性試驗(yàn)基礎(chǔ)上,用二級(jí)連續(xù)式磁性顆粒去除器代替軋鋼廢水傳統(tǒng)三級(jí)處理中的旋流井、平流池和壓力過(guò)濾器等大型構(gòu)筑物及其污泥脫水濃縮裝置。有廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項(xiàng)目服務(wù)平臺(tái)咨詢(xún)具備類(lèi)似污水處理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。
          新工藝與傳統(tǒng)工藝相比,以年產(chǎn)螺紋鋼15萬(wàn)噸的某軋鋼廢水處理系統(tǒng)為例,按老工藝處理需投資320萬(wàn)元,如按本文提出的工藝和設(shè)備處理,僅需100萬(wàn)元,設(shè)備占地面積比原來(lái)減少80%,廢水處理后循環(huán)率達(dá)90%以上。因此新工藝具有投資少,占地面積少,運(yùn)行費(fèi)用低,無(wú)需專(zhuān)門(mén)的污泥脫水裝置,可連續(xù)作業(yè)等優(yōu)點(diǎn)。
       
      4 結(jié)語(yǔ)
      通過(guò)試驗(yàn)證實(shí),以連續(xù)式磁場(chǎng)顆粒去除器為主要處理設(shè)備的新工藝替代傳統(tǒng)的軋鋼廢水三級(jí)處理工藝是可行的。第1級(jí)連續(xù)式磁性顆粒去除器放置于鐵皮溝中,處理較大的氧化鐵皮和鐵屑;在第2級(jí)連續(xù)式磁性顆粒去除器中,通過(guò)調(diào)整流體通道和處理水量,調(diào)整磁塊組合體結(jié)構(gòu),進(jìn)一步處理廢水中的磁性SS,使其達(dá)標(biāo)排放或經(jīng)除油、冷卻處理后循環(huán)使用。
      連續(xù)式磁性顆粒去除器也能應(yīng)用于機(jī)床潤(rùn)滑冷卻液回收系統(tǒng)中。
      污泥離心脫水處理成套裝置(臥螺離心機(jī)),全稱(chēng):臥式螺旋卸料沉降離心機(jī),是城市生活污水處理、自來(lái)水生產(chǎn)過(guò)程中的污泥處理、工農(nóng)業(yè)污水處理工程中的重要設(shè)備。
      “臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)(簡(jiǎn)稱(chēng)臥螺離心機(jī))是利用離心沉降原理分離懸浮液的設(shè)備。對(duì)固相顆粒當(dāng)量直徑=3um、重量濃度比:10%或體積濃度比=70%、液固比重差:0.05g/cm3的各種懸浮液均適合采用該類(lèi)離心機(jī)進(jìn)行液固分離或顆粒分級(jí)。
      獨(dú)一無(wú)二的焚燒裝置結(jié)構(gòu)和干燥裝置設(shè)計(jì),可使含水率40%的污泥完全燃燒,燃燒溫度高達(dá)850~1100℃。